4月12日,江苏神通阀门股份有限公司球阀金工数控组指导员李忠卫,全神贯注地在数控球磨机前工作,旁边放着一排排刚生产出来的球阀,个个铮光敞亮(如图)。“这种数控加工程序是DN100核电球阀生产的又一次创新。”李忠卫说。
反复试验,产品精准度达到0.005毫米,不到发丝直径的十分之一
3月28日,神通阀门接到一批DN100核电球阀订单,技术要求高,时间要求紧,生产难度前所未有。
4月1日凌晨,工作人员反馈:尽管反复压制,但阀座与球阀无法粘连。阀球是阀体的重要组成部分,粘连失败意味着工程无法继续推进。问题出在哪里呢?一时间众人焦急万分。
在这种情况下,李忠卫主动请缨接下了这个“烫手山芋”。球阀生产的关键技术直接制约着球阀加工效率和精确度,这一项目要考虑磨削盘转速、走刀量、切削深度、机床精度等多个方面,极其不易。李忠卫除了吃饭、睡觉,把所有时间都耗在车间里。零件拆了,重新装上;线路断了,重新接上;机器精度不准,重新设定……整整一个星期,经过100多次的反复测量、调试,4月7日,李忠卫最终确定圆度0.005毫米,粗糙度0.4生产出来的球阀能和阀座紧密粘连。“一根头发丝的直径为0.05~0.08毫米。”李忠卫解释道,我们产品的精准度达到不到一根头发丝的十分之一。
也许是天生对艺术追求完美,虽然生产出的球阀解决了粘连问题,但他对球阀的色泽不太满意,于是他继续窝在车间里,反复实验观察,最终找到了让阀球光亮的关键。“工艺精益求精是永无止境的,我要在不断的坚持中追求百分之百的完美。”李忠卫说。
专研技术,95%的数控机床都能修复,每年节省维修费40多万元
李忠卫自2005年进入神通阀门公司,11年来一直工作在生产一线。随着生产规模的扩大,神通公司不断添置各类高端数控机床,总数超过了200台。李忠卫每天都在各种数控机床旁忙碌,熟悉其运行、维修、保养等技术。“机床升级换代比较快,这就对日常维修和维护提出了更高的要求。”车间主任朱金堂告诉记者,有时设备发生故障,打电话给生产商让他们来修,一来二去至少需要4天,耽搁了生产进度不说,花费还不少。李忠卫利用各种检具调整机床的机械精度,修复率能达到95%以上,每年为公司节约数控机床维修费用40多万元。
凭着做一行、爱一行、钻一行的劲头,李忠卫努力学习各种专业技术,每次维修完都作好记录,对数控机床的各类数据进行备份。日积月累,不但提高了自己的维修技术,还开始了对机器的“二次创造”。2011年,公司里有一台镗床废弃不能使用了,他研究了一番后决定进行改造。改造后的镗床不但又能正常使用了,而且加工各类止回阀碟板比传统工艺提高近2倍的生产效率。从此,李忠卫改造机器的劲头一发不可收拾,至今已改造了3台老旧机床。
这些年来,李忠卫在努力学习钻研各类现代化生产技术中收获颇丰。2016年,他凭自己的实力获得全国数控机床装修工总决赛亚军和“全球技术能手”称号。
(原标题:李忠卫:毫厘间追求极致)