作为炼油CFB锅炉供水,化学水装置出口水的硅含量指标调控十分关键,如果工艺异常,不但会造成锅炉内部结垢,严重可能还会导致锅炉受热不均匀爆炸。因此,化学水装置的硅含量在线分析仪表一直是在线班人员心里的“宝贝疙瘩”。
别看这些分析仪平日里运行平稳,像个乖乖女,但每到3个月左右时间,就要更换一次反应试剂。更换试剂后,分析仪就会进入“排异期”,“排异”期间测量数据会出现大幅度波动,将对化学水装置安全环保运行造成严重影响。一直以来,更换试剂工作都是由其他单位负责,今年开始,该项工作由炼油仪表车间接手。
“必须要寸步不离守护在线仪表,确保平稳度过排异期。” 1月14日下午,第一次接到更换试剂任务的在线班长给班组技术人员鼓劲加油,虽然没有任何经验,但在线班的人员信心十足。
他们穿戴好劳保后,按照操作规程进行安全停表,然后将每一瓶反应试剂小心拆卸出来,将残余的试剂倒进废液桶,加满新的反应试剂后安装回原位。每一步都小心翼翼,然而“排异”现象还是很快出现:硅含量测量值有的正常,有的为零,有的跑满量程。由于这些硅含量分析仪属于精密仪器,内部分析流程管线错综复杂,任何一个地方出现小问题都会导致仪器异常。在线班的技术骨干们紧盯着分析流程,操作着显示面板,对分析仪进行一步步调试,经过他们轮番奋战,这些设备于1月15日中午终于恢复了正常。可好事多磨,16日凌晨2时,东化学水的出口水硅含量指示再次失灵!在线班技术人员的心又提了起来,经过反复仔细排查,终于确认故障原因为仪器抽取水样的蠕动泵管老化,无法抽取到水样导致仪器异常,经过大家更换泵管之后,16日早上,仪器再次恢复了生机。
经历了两天两夜的守护,在线分析仪顺利“排异期”,未对炼油CFB锅炉供水造成任何影响,确保了化学水出口的环保排放100%达标。