以前,要将电厂燃煤燃烧后产生的炉底渣清除掉,必须使用机器将炉底渣破碎,然后掺入水搅拌成灰浆,再用3级泵通过灰浆管输送到灰场堆积,并在灰浆上覆土。为避免扬尘,还得时常安排工人前去浇水。
如今,这些繁琐的工序都没有了,曾经是负担和废物的炉底渣摇身一变,成为了炙手可热的“金”砖。测算下来,每年可节约用电1643万千瓦时,折合人民币600多万元,而且还可少向外排放900万吨灰水。
以上是华能福州电厂实施炉底渣脱水改造工程前后的真实写照。
曾是检修部锅炉专工的吴士祥告诉记者,经过近20年的运行,电厂的灰浆输送管道均已严重老化,运行中经常发生管道破损,炉底渣泄漏的情况,严重威胁发电机组的正常运行,如果是设在厂区外、经过村庄和稻田的灰浆管出现泄漏,还经常要面对村民的投诉。
为彻底解决输送管道泄漏问题,起先,华能福州电厂决定投入1895万元,实施灰浆管全面更换项目。后来通过深入调研发现,市场对炉底渣需求旺盛。2006年初,公司决定启动炉底渣脱水改造工程,取代原来的灰浆管项目。这一改动,仅所需资金就从原来的1895万元锐减为880万元。新项目对电厂现有的4台锅炉进行了改造:通过改造炉底出渣方式,彻底取消了水力除灰系统,实现灰渣脱水运行;通过将捞渣机渣床冷却水系统改造为采用空气冷却方式,大大简化了冷却系统,实现了灰渣100%综合利用和灰水零排放。此外,炉底灰渣系统自动控制水平也在改造中得到提高,捞渣机进行变频节能改造后,在运行中还省下了不少电。
据测算,炉底渣脱水改造每年可为华能福州电厂带来的直接效益有:节约用电1643万千瓦时;节省备品、维护费用约325万元;节约工业用水28万吨;少排放灰水约900万吨。
“电厂原来的负担、废物,现在供不应求。”副厂长梁彤介绍说,现在每天产生的炉底渣都被附近的锦龙、汇诚等建材公司争相买走,替代了传统黏土,用作生产环保型建筑用砖,不但节约了宝贵的黏土资源,而且将电厂的负担和废物变成了“宝贝”。